2.试运行
(1)试运行要求大型往复压缩机的试运行是一个复杂的系统工程,需要经过严密地组织和充分地准备才能达到试车的条件。在试运前,需要对每一项工作进行检查,只有每一项工作均达到要求后,才能进行开车。以下为压缩机试车的要求。
①试车前,要求机组安装工作全部结束,符合技术文件和有关规范的规定,安装记录齐全。
②管道安装完毕,各种管架安装符合要求、试压吹洗完毕、气密试验合格,安全阀整定合格并打上铅封。
③与试运行有关的公用工程已具备使用条件。
④电气仪表安装工作结束,并已调试合格,具备投人试运行条件。
⑤防腐、保温等工程已基本完成。
⑥现场道路畅通,环境整洁、安全,消防设施齐全、可靠。,
⑦试运行方案已经批准。试运行前,必须进行技术交底,以熟悉机组特性,明确试运行规程和安全规格等。
⑧备齐试运行工作中的工具及安全防护用品。
⑨试运用的各种记录表格准备齐全。
⑩检查阀门的开启状态是否符合试运方案的要求。
(2)试运介质在往复压缩机试车时,装置还未开工,一般还很难做到用设计的介质进行试运行,在试运行时一定都是用空气。因此,需计算空气介质时的各级温度压力:如果出口是散口的,也需计算出各级工况。
(3)试运时的问题1)人口过滤网的破损某台二级缸式往复压缩机试运行时,以空气为介质量,出人口都散口,在各级入口加隔板滤网,在骨架外蒙上滤网。在试运行时,开车起动电动机,机器各处参数指示正常、运行正常。出人口是散口,压力指示只有几公斤,运行了8h后停机。
检查试运行情况,打开机组头盖,检查机组,发现缸内有细小的铁丝;打开各级的人口过滤网,发现过滤网破损,只有中间的骨架。在机组运行时,过滤网两侧的压差过大,造成过滤网破损,破损的过滤网随气流进人机内。因为有过滤网碎屑进人缸内,所以应对机组进行彻底的检查,防止对机组产生损坏。过滤网两侧差压过大,说明入口管线太脏,杂物堵住过滤网造成差压过大,因此应清洗压缩机人口段管线。
抽出活塞、拉杆,在托环涨圈上有嵌人的细小铁丝屑,缸臂无损伤。检查填料,靠缸侧几段填料上有细小铁丝屑,后面几段完好。将前几段填料更换、将压缩机入口段清洗,用高压风吹出灰尘、杂物,更换各级过滤网。回装机组,试运行良好。
2)托环涨圈的磨损某台二段式往复压缩机,新机组安装完成后,空气试运行良好,进人试生产阶段。压缩机引进介质气一氢气。一段人口压力2.75MPa,一段出口压力6.65MPa,二段入口压力6.6MPa,二段出口压力16.7MPa。二段出口温度都在130~140℃,运行正常。运行3个月后,发现二段出口温度大于150℃。停机检查,拆出入口阀,在阀上发现有一些黑色粉末,判断是介质中的杂物。更换阀,开车后温度仍在150℃,将机组停下来继续检查。将缸盖打开,检查缸内部,将活塞拉出,发现托环涨圈已经磨损断裂,阀上的黑色粉末是托环涨圈麝损后掉下来的。更换新的托环、涨圈,将托环、涨圈的开口间隙放大,回装机组,开车后运行正常。
一般的托环涨圈可以使用一个周期,但是这台机组的托环涨圈损坏得太快了。
在现场检查磨损的托环涨圈,发现托环涨圈较脆、无韧性。
我们知道,在氢气压缩机上托环涨圈的材料是聚四氟乙烯PT℉E,为了改善性能,加人不同的填充剂。磨损的托环张圈是制造厂家带来的配件,材料为填碳的PT℉E,耐磨性能较低,不适合工况要求。因此我们重新制作了托环涨圈,减少了碳含量;在安装时增大托环涨圈的侧间隙与开口间隙,使其在运行时充分膨胀,不至卡死。更换后,开车运行良好