事故发生后,对于如何消除冻结间内氨气,曽试用了几种方法。最初是在库内外安装通风机向外排风,开始效果还好,后因气流短路,排氨效果并不显著。继而使用冰醋酸溶液喷雾,中和氨气,但在大量泄氨下,费用太大。最后采用大面积淋水,同时吹风,使氨不断溶解于水,并将水扫出库外,避免氨的再蒸发。这种方法可取,只是水泵的劳动力比较多。事故是由两方面原因造成的:
(1)该急冻间采用氨泵、重力两种供液方法。当时用氨泵供液,结冻结束时,空气冷却器内基本上是满液的,不经热氨冲霜排液,又关闭了该装置系统的所有阀门,骤然进行大面积地冲霜。在剧烈的热交换下(相当于用水去加热氨液),氨液大量蒸发,无处泄压,压力剧增。
(2)观察破坏的氨液分离器封头,发现封头与筒体的焊接没有按技术规定,没有采用开坡口焊,而是平焊,焊接强度不够,不能承受应有的破坏应力,成为首先产生爆炸的薄弱环节。所以,氨液分离器虽被破坏,但其他的部分完好。