(一)事故经过
湖南省娄底地区某县氮肥厂于1982年10月向本省某化工机械厂订购一台350㎡热交换器,11月2日安装后投入使用。12月5日上午10时30分,这台投用刚刚33天的热交换器出口至感应电炉进口煤气管法兰周围漏气起火.并发现保温层内有火焰喷射出来,即采取紧急停车,并切断煤气,用灭火器将火扑灭后,随即换掉法兰垫圈,但忽视了对热交换器下部的详细检查,认为只有法兰处漏气起火,于下午7时45分重新开车,变换升温。次日11时05分热交换器又起大火。再次停车后打掉下部保温层,发现该热交换器下部焊接处,即下管板与上筒体连接焊缝撕裂800 mm。
(二)事故原因分析
1.设计结构不合理
膨胀节与下管板及下筒体与下管板的焊接,结构不连续,造成应力集中系数大,并且此处无法进行无损探伤,不能保证焊接质量。
2.制造质量低劣
下筒体外径按图纸尺寸应是1 124 mm,而实际尺寸为1 133 mm,增大了9mm,只能采取筒体端部强制向里弯曲(最大偏差量达8.5 mm),与管板边缘齐平后焊接,造成强制组装。
(三)事故教训
通过这次事故教训,以后应注意以下几点:
(1)压力容器的设计、制造、安装、使用、检验、修理和改造均应严格执行(压力容器安全技术监察规程》的规定。
(2)使用单位应购买具有相应制造资格的单位制造的合格产品,并经过技术监督部门的监督检验,产品应有监检证书。