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设计、制造缺陷造成的热交换器破裂案例分析

   2021-02-19 子琪47
核心提示:湖南省娄底地区某县氮肥厂于1982年10月向本省某化工机械厂订购一台350㎡热交换器,11月2日安装后投入使用。
       1982年12月5日,湖南省娄底地区某县氮肥厂发生热交换器破裂事故,幸未有人员伤亡。

    (一)事故经过

    湖南省娄底地区某县氮肥厂于1982年10月向本省某化工机械厂订购一台350㎡热交换器,11月2日安装后投入使用。12月5日上午10时30分,这台投用刚刚33天的热交换器出口至感应电炉进口煤气管法兰周围漏气起火.并发现保温层内有火焰喷射出来,即采取紧急停车,并切断煤气,用灭火器将火扑灭后,随即换掉法兰垫圈,但忽视了对热交换器下部的详细检查,认为只有法兰处漏气起火,于下午7时45分重新开车,变换升温。次日11时05分热交换器又起大火。再次停车后打掉下部保温层,发现该热交换器下部焊接处,即下管板与上筒体连接焊缝撕裂800 mm。

热交换器

    (二)事故原因分析

    1.设计结构不合理

    膨胀节与下管板及下筒体与下管板的焊接,结构不连续,造成应力集中系数大,并且此处无法进行无损探伤,不能保证焊接质量。

    2.制造质量低劣

    下筒体外径按图纸尺寸应是1 124 mm,而实际尺寸为1 133 mm,增大了9mm,只能采取筒体端部强制向里弯曲(最大偏差量达8.5 mm),与管板边缘齐平后焊接,造成强制组装。

    (三)事故教训

    通过这次事故教训,以后应注意以下几点:

    (1)压力容器的设计、制造、安装、使用、检验、修理和改造均应严格执行(压力容器安全技术监察规程》的规定。

    (2)使用单位应购买具有相应制造资格的单位制造的合格产品,并经过技术监督部门的监督检验,产品应有监检证书。

 

 
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