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喷油螺杆压缩机不加载的原因是什么?(一)

2022-05-111060

固定喷油螺杆压缩机加载、卸载的工作原理及压缩机不加载时的故障特征,分析了故障产生的原因及相应采取的维修措施。

该厂诺兰达炉粗铜冶炼生成的烟气经余热锅炉吸收热量、降温、电收尘除尘后,收集在灰斗中的烟尘由管道用压缩空气作动力源输送到矿仓,与原矿混合后再回炉冶炼。该厂采用一台A/as Copco公司生产的GA132-7.5型固定喷油螺杆压缩机提供动力气源,其主要性能如表11-8所示,其结构原理如图11-15所示。

空气经空气过滤器1和闻荷阀3吸人到压缩机主机内,压缩后的油气混合物通过单向阀进人储气罐10外腔,并沿其内壁高速旋转,根据离心原理完成气、油的初步分离,油于罐壁附着,在重力作用下积存罐底。气经油分离器11进一步分离出

剩余的油后,进人储气罐内腔;当内腔气压大于最小压力阀12给定的压力值时,其阀芯上抬,压缩空气经空气冷却器冷却、水分离器分离冷凝出的水分后,供给气网:而储气罐底的机油在压缩空气的压力作用下进入恒温阀,恒温阀根据油温高低,自动调整进入油柃却器冷却的油量。经油过滤器过滤后,温度约为45℃的机油由断油阀进人机头等各润滑点。

当气网压力低于0.5MPa,电磁阀9得电,其阀芯上移,阀上部的排空通道关闭、底部两通道连通;阀芯7上端的压缩空气经电磁阀底部两通道,流向其下端及控制压力腔4,上端气压迅速下降,而其下端的气压却不断上升;加上弹簧的弹力作用,阀芯7上移,关闭放空通道5,控制压力腔4的压力进一步上升,使卸荷阀3的活塞压缩弹簧向右移动,卸荷阀全部打开,压缩机进入加载运行状态,电动机电流约为250A。当气网压力大于0.6MPa,电磁阀9失电,阀芯受弹力作用下移,切断了储气罐10向控制压力腔4、阀芯7下端的供气通道,并使它们腔内压缩空气通过电磁阀上部通道排空,弹力迫使卸荷阀3的活塞向左移动、关闭。阀芯7上端气压增加,阀芯克服弹力下移,储气罐10中的压缩空气经放空通道5、少量空气经旁通开口2进人压缩机进口,这时,压缩机停止供气,处于卸截运行状态。电动机电流约为120A。

压缩机的运行由PLC控制,并在液晶显示器上给出空气压缩机运行参数及报警、跳车等信息。

1.故障现象与分析起动压缩机、电动机运转正常后,PLC给出加载命令,经过20s,配电柜电流表指针才由开机后卸载时的120A缓慢摆动上升;到180A时,指针停顿5~6s,再缓慢升高,最后停在加载时的240A位置。而压缩机正常加载时,在PLC发出加载指令后,电流表指针迅速从120A的位置摆动到250A处,整个过程不超过10s。更换卸荷阀3主活塞上的密封圈及阀芯7(原阀芯周边胶皮有轻微磨损)后,试车,电动机正常起动,PLC发出加载指令,但电流表电流仍为120A,压缩机无法加载。

用小铁件靠近电磁阀9的线圈,感觉有电磁吸引力;把起子搭在电磁阀上,人工控制压缩机加载、卸载,可以清晰地听到电磁阀阀芯上下移动时的“嗒、嗒”声;将脸贴近电磁阀上面排气孔,感觉不到气流拂面的迹象。然后拆下刚更换的新阀芯7,装上原来的旧阀芯,再试车,压缩机虽然加载,但仍存在加载延时的现象,加载工作时的电动机电流仅为220A。输送烟灰用气时,管网气压急速下降到0.3MP左右。后来,压缩机停车除尘,再起动电动机后却无法加载运行,拆开卸荷阀3上放空通道5的堵头,有较大气流涌出。


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