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防松铁丝强度不足,造成敲缸的案例分析

2021-03-06320
     (一)事故经过

    1981年4月16日21时,广东省某肉联厂冷库的一台氨压缩机,在连续运转9h后,突然发出强烈的敲击声。位于机旁的操作人员闻声,立即去按电控屏上的“总控”按钮,但机器未停。他又奔回机器旁,把机器卸载为零挡,仍未见效,好在此时,一位副班长跑来,按下总控屏上的“停止”按钮,才把机器停下来。该机从发出敲击声到机器停下,历时5~7s,当时没有发现来霜迹象。

    次日,维修班根据操作工交班记录,对机器进行合闸空转检查,发现第一组有敲击声(声音不大),随即停车。次日,进行拆卸检查,发现这台8AS- 12.5压缩机被严重击烂。2号缸损坏最为严重:连杆螺栓断了两支,一只被拉断,一支被扭断。连杆断成七截,连杆大头瓦严重变形,合金已被烧坏。活塞被打成70多块,小头铜套被打碎,假盖裂纹,汽缸位于曲轴箱与吸入腔的间隔,靠近2号缸被打裂,呈“r”形裂纹,总长153 mm。与2,3,4号缸

连杆大头瓦亦被烧损、变形,汽缸裙部和活塞裙部被击烂,3号连杆被撞击变形,1号连杆有被撞痕迹。曲轴靠近轴封端的曲柄销拉花。

    (二)事故原因

    (1)机器没有及时维修,带病运转。事故的开始是从2号连杆大头一端的一支连杆螺栓被拉断而引起的。现场检查得出:所烧坏的四副连杆大头瓦,瓦面合金烧坏,拉毛处已积暗色污垢,瓦底钢背与瓦座有较长时间的径向摩擦痕迹。这说明,这四副大头瓦在本次事故前就已损坏,机器已带病运转了一段时间。

    (2)由于连杆大头瓦损坏变形,机械运行不平衡,震动加剧,导致过细的连杆螺栓松动,螺栓被拉断(穿铁丝孔为02.5 nun,按规定应穿452.0 mm的铁丝,可是该机只穿了451.12 mm的铁丝,抗拉强度仅为规定的1/3)。铁丝拉断后(断裂部位在两端合口拧紧处的薄弱环节),螺栓继续松动,冲击力加大,最后,导致一支连杆螺栓被拉断,接着另一边的一支又被扭断,于是2号连杆活塞组件失控,导致机件的撞击损坏。检查中发现,3号连杆螺栓防松铁丝亦已断裂,螺栓已经松动。因连杆螺栓防松铁丝过细而被拉断,使连杆螺栓继续松动,遭受的冲击力加大,最后拉断连杆螺栓,导致机件互相撞击,是这起事故的直接原因。

(3)设备存在缺陷,操作人员对设备不熟悉,对异常情况的判断能力差,处理意外事故的能力较差。该机电控屏上共有“启动”、“停止”、“总控”三只按钮,“总控”按钮没有接线使用,又没有做明显标志,也没向操作人员交代。当机器发出强烈敲击声时,操作人员本想紧急停机,去按“总控”按钮.后见不起作用,再奔回机旁拨卸载手柄(此类事故,不起作用),显得手忙脚乱。幸好在另一位置上的副班长及时跑来按下“停止”按钮,但时间已经延误了5~7s,导致机件损坏严重。设备安装有缺陷,操作人员不熟悉设备状况,是加大事故损失的重要原因。

    (4)在压缩机因严重敲击而紧急停机后,维修班仍采用合闸空转的检查方法,这是极其错误的.这样做,加震了机件上的损坏,增大了事故造成的经济损失。

 

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