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关于违章关阀冲霜,致五名工人负伤案例分析

2021-03-06430
       辽宁省某冷冻厂冻结间的空气冷却器上,安有ɸ500×1500的卧式氨液分离器。1975年11月10日,当时正值生产旺季,冻结产量大。为了缩短周转时间,操作人员错误认为是空气冷却器排管上霜层不厚,可以采用外界方法除霜,于是便违章关闭了该厂冻结间所有的阀门,用大量水迅速冲霜。结果,冲霜不到5mm,发生了氨液分离器的强烈爆炸,分离器一端封头从焊缝处断开,被炸出十多米远,约1t氨液全部逸出,5名工人受伤。库内十多吨牛肉被氨污染,停产一星期后,修复使用。
氨液分离器

    事故发生后,对于如何消除冻结间内氨气,曽试用了几种方法。最初是在库内外安装通风机向外排风,开始效果还好,后因气流短路,排氨效果并不显著。继而使用冰醋酸溶液喷雾,中和氨气,但在大量泄氨下,费用太大。最后采用大面积淋水,同时吹风,使氨不断溶解于水,并将水扫出库外,避免氨的再蒸发。这种方法可取,只是水泵的劳动力比较多。事故是由两方面原因造成的:

    (1)该急冻间采用氨泵、重力两种供液方法。当时用氨泵供液,结冻结束时,空气冷却器内基本上是满液的,不经热氨冲霜排液,又关闭了该装置系统的所有阀门,骤然进行大面积地冲霜。在剧烈的热交换下(相当于用水去加热氨液),氨液大量蒸发,无处泄压,压力剧增。

    (2)观察破坏的氨液分离器封头,发现封头与筒体的焊接没有按技术规定,没有采用开坡口焊,而是平焊,焊接强度不够,不能承受应有的破坏应力,成为首先产生爆炸的薄弱环节。所以,氨液分离器虽被破坏,但其他的部分完好。

 

 

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